阳极分公司焙烧车间自去年中旬更换1#烟气净化系统电捕焦油器极板以来,焦油捕集率及颗粒物吸附性大幅提升,电晕闭塞、系统电流波动及积尘等现象也得到明显改观。近日,车间决定对2#烟气净化系统极板进行全面排查、修复更换。此次极板修复更换工作,车间有效总结上次更换经验,对实施方案进一步细化完善,确保全过程安全、高效、有序。更换前,维修人员根据电捕焦油器内部结构特点,制作了模具、清灰铲等专用工具,并严格按照设备维修操作规程,办理受限空间作业票,检测内部有害气体指标,打开上下人孔通风,保证作业环境达到安全作业要求。更换过程中,在不影响正常生产的前提下,开启2#系统电捕焦油器单通道运行模式,由专人对故障极板进行排查标记,对无法修复的极板进行集中更换,并随时关注相关设备运行及环保排放指标,严防环保污染事件发生。截止目前,2#系统3#、4#电场加工修复重锤80余个,更换阳极板160余块,更换阴极丝100余根,投入使用后,运行状态良好。经过这次极板维修更换,焙烧车间整个烟气净化系统运行二次电流、火花率、稳定性等都进一步提升,颗粒物吸附性、焦油捕集效果明显提高。接下来,车间将根据生产实际情况,继续对2#系统1#、2#电场损坏极板进行修复更换,确保烟气排放达标达效,为分公司环保安全生产保驾护航。 |