近日,阳极分公司煅烧车间在日常生产监测中发现1号脱硝系统氮氧化物排放数据出现波动,经运行人员现场巡检确认,脱硝设备本体运转正常,但脱硝剂雾化喷射效果受管路堵塞影响,导致氮氧化物去除效率未能达到最佳状态。 作为环保治理的关键环节,脱硝系统的稳定运行直接关系到环保设施效能发挥,为此,车间立即行动,研究制定抢修方案,各岗位人员明确分工、协同配合,组织力量开展抢修。生产班组第一时间停运主设备并切换至备用系统,保障生产连续运转。安全专责全程现场监护,严格落实安全作业规范。检修人员针对堵塞管路进行细致深入排查,发现弯头处因长期喷射脱硝剂形成尿素结晶沉积,导致管路通流不畅,随即采用高压水管对结晶进行彻底冲洗,经过反复疏通、逐段检查,确保管道无残留堵塞后重新复位,并对系统密封性及喷射效果进行全面调试。经过4小时连续作业,脱硝系统顺利恢复稳定运行,脱硝剂喷射均匀性及氮氧化物去除效率均达到设计标准,环保设施稳定性得到有效保障。 此次抢修工作有效消除了设备隐患,体现出车间高效运维能力。下一步,车间将持续优化脱硝系统管理,加强设备巡检频次,建立管路结晶沉积动态监测机制,通过源头预防和精细化管理持续提升环保治理水平。 |
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