在电解生产中导杆打磨是换极作业的关键环节,直接影响电解槽换极质量与运行效率。以往职工需攀爬到阳极块上部,在狭窄的钢爪间隙手持风动钢丝刷砂轮进行上下打磨,这种作业方式不仅劳动强度大、存在一定的安全风险,同时人工手持操作难以保证打磨精度导杆表面氧化层去除不彻底,从而导致卡具压降升高、导电性能下降,长期下来还会因局部过热缩短设备使用年限。 为解决这一生产痛点,电解一车间党支部以“一支部一克难,一党员一创新”专项活动为抓手,将阳极钢爪打磨技术改进列为重点攻关课题。党员技术骨干带头成立创新小组,深入生产现场调研反复琢磨设备结构与作业流程。经过多次设计、试验与优化,一款适配现场作业需求的“阳极导杆风动精抛仪”终于研究成功。这款精抛仪设计以长220厘米的4分不锈钢管作为手持部分,底部连接手动阀门控制压缩空气开关方便职工灵活操作;钢管上部固定砂布百叶风动打磨砂轮,并将其置于长30厘米、宽25厘米、开口16厘米的方框内,方框与砂轮呈45度角恰好适配导杆打磨角度。作业时职工只需站立地面将阳极导杆从方框开口处套入,打开压缩空气阀门即可实现高效打磨,彻底改变了“登高作业”的传统模式。 经过现场试用,“阳极导杆风动精抛仪”的优势明显。在安全性上跌落摔伤事故隐患被完全消除,在效率上单根阳极导杆打磨时间较以往缩短20%,在质量上导杆打磨后的光滑度与平整度提升约10%,氧化层去除更彻底不仅降低卡具压降3mv以上,还进一步延长了导杆与卡具的使用寿命。这一创新成果的落地不仅破解了阳极导杆打磨作业中的安全难题,更让生产效率与作业质量实现双重提升。 “小创新解决大问题这不仅是技术的突破,更是党支部发挥战斗堡垒作用、党员践行初心使命的生动体现。”电解一车间党支部书记任雷表示。车间党支部将继续引导和鼓励广大党员干部职工立足岗位创新,以更多“接地气”的技术改进为生产安全、效率提升注入新动能。 |
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