阳极分公司煅烧车间煅后焦输送系统3216带式输送机在输送物料进入1#煅后仓时,直排位置偏北侧,造成仓内物料储存不均衡,严重影响下游工序的连续稳定生产。 针对此问题,车间高度重视,通过集思广益、现场考察,召开专项会议讨论研究,决定增设一条下料管线至仓顶可逆皮带,经可逆皮带将煅后料排至仓位南侧以实现仓内物料均衡。方案确定后,车间组织检修人员排查现场危险源、办理动火作业票,严格落实各项安全保障措施后立即开展改造工作。改造过程中,作业人员相互配合,克服时间要求紧、作业空间小等不利因素,从板材切割、拼装焊接,到管道、插板阀安装等一气呵成,仅用不到2天时间就完成了下料管线的改造工作。经调试,无漏料、堵料现象发生,投入使用后运行状态良好。 今后,车间还将持续优化煅后焦生产工艺,疏通“堵点”,解决“难点”,提高煅后料转运工作效率,实现煅后焦产量、品质稳步提升。 |
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