长期以来,阳极分公司在降本增效工作上持续发力,积极想办法、拓思路,多方面寻找突破口和切入点,近日,分公司通过对组装车间液压系统液压油进行再生循环应用试验后,显著提升了液压油品质,达到了降低液压油消耗和设备故障率的目的。 组装车间液压设备众多、工况复杂,液压油品质劣化较快、消耗偏大,液压设备故障率居高不下。为有效解决此问题,车间充分借鉴同行业先进技术和成熟经验,积极与相关技术研发单位进行沟通、合作,采用物理电吸附结合高纳污过滤等技术装备进行现场试验。该技术方法摒弃传统油品过滤效率低、品位差、杂质去除有限、NAS等关键指标不易把控等弊端,将液压油经过物理电吸附、精制净化和分离提纯等技术处理,处理后的液压油经现场感官和化验室分析报告比对,油品关键技术指标有了质的提升,清洁度、粘度及水分等指标均完全达到国家润滑油相关标准。此举可实现每年节约油品约6000L—8000L,节省采购成本约10余万元,同时有效降低了危废产生量,为分公司绿色环保、降本增效多元化发展提供了新的方向和思路。 此次试验,有效降低了复杂工况下的液压系统故障率,延长了设备使用寿命,节约了维修维护成本。下一步,分公司将在降本增效创新及可持续发展道路上继续前行,拓展更多降本增效应用与研究创新之路,为公司绿色可持续发展添砖加瓦。 |
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